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I tuttala continuano ad essere inguidabili Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk |
Anche sulla L i tuttala in genere fanno kagare... |
Versione M i tuttala non sono ancora pilotabili... se messi in verticale non si recuperano più... |
confido che risolvano con i prossimi upgrade, gia è migliorato molto rispetto alle prime v5 tra l'altro la 5 mi gira più fluida rispetto alla 4 su macchina virtuale:link: chiaramente con gli scenari 3d è più scattoso, ma il mio core2duo fa quel che puo... |
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Tu hai fatto progressi? grazie |
ho provato a collegare la Taranis al simulatore e funzionano tutti i comandi tranne il gas...perche? ho provato a ricalibrare i canali e il comando del gas fa muovere la barra ma poi non va!!! qualcuno può aiutarmi? |
:( Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk |
Ciao, vorrei sapere se come realflight ha anche phoenix dei validi trainer per imparare oppure si vola liberamente e basta? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
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Hai fatto la calibrazione corretta dentro phoenix ? Io la uso tranquillamente.... |
Mmmmmm perdonami ma io faccio parte degli utonti... l'ho presa da poco la radio.. come lo estraggo il file? Ho aperto companion ma non riesco a salvarlo il file Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk |
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lo copi sul desktop, lo zippi (invii a cartella compressa) e alleghi lo zip / cartella compressa qui |
Grazie stasera appena torno a casa provo. Avevo provato già a farlo per evitare di perdere il file con le varie impostazioni di fabbrica, come descritto sul manuale. Ma mi si apre una schermata tipo tabella dove ci sono i due modelli che ho salvato ma non c'è un file da salvare. Devo riprovare Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk |
Ragazzi, anche io ho aggiornato alla 5m, e trovo la fisica di volo un pochno cambiata. Facendo hoovering con l'extra 300 noto parecchia differenza. Chiedo ai più esperti: Questa V5 vi sembra più realistica, come fisica, oppure no? Vale la pena di disinstallare e riaffidarsi alla 4? |
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Aiuto Romolo... Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk |
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premesso che stai usando solo 4 canali (potresti perlomeno settare gli switch per il carrello e uno slidr per i flap..) quel file deve funzionare... |
Ok grazie Inviato dal mio GT-I9295 utilizzando Tapatalk |
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Mi puoi dire quali sono? Tra parentesi io lo trovo veramente buono. |
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Ma stai parlando di PHOENIX ? Il 4.5 non è mai esistito.... |
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Alcuni modelli che prima funzionavano non funzionano più. ad esempio il tuttala viene giù come un sasso e se stalla non lo si recupera... (basta provare a portarlo su a candela) Per alcuni modelli il realismo a mio giudizio è aumentato, per altri drammaticamente peggiorato... |
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Anche io ho problemi con la Taranis.. il simulatore è phoenix v1.03... collegata l' uscita maetro/allievo all' USB del computer; nella taranis è impostato "allievo" e modulo interno ed esterno off. con FMS e clearview funziona senza problema alcuno. con phoenix non mi legge l' interfaccia. |
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Premessa io volo solo aerei. Dopo aver aggiornato alla versione 5 oggi ho fatto una nuova virtual machines ed ho installato di nuovo la 4! Non c'è paragone! La versione 4 ha una fisica molto migliore rispetto alla 5. Le manovre in pre-stallo nella V5 sono quasi impossibili, qualsiasi modello 3D (modificato solo il parametro fisica al 100% e un po' di esponenziali) stalla in maniera brusca e innaturale come se fosse un modello pesantissimo. Insomma realismo zero. Di fatto io continuerò ad usare la 4 aspettando aggiornamenti per la 5. Saluti |
Pensare che proprio la fisica degli aerei è stata oggetto delle maggiori modifiche tra la 4 e la 5 :/ Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk |
Oggi ho fatto nuove prove con il 5 e sono riuscito a settare il modello in modo più naturale. La prima cosa che ho fatto è stata quella di creare un nuovo set di comandi in modo tale da avere una situazione neutra di partenza. Ho modificato lo sbach impostando: fisica 100% settaggi fini->stall 100% ed expo su alettoni, profondità e deriva (40% - 40% 20%) Suono motore DA90 il DA 50 sembra un glow 10cc e devo dire che così mi sembra molto realistico anche se il motore tira poco sotto, i motori a benzina hanno un tiro più forte sotto e meno allungo ma non riesco a cambiare questo comportamento. Comunque lo stallo d'ala nelle manovre ad alta incidenza impostando stall a valori elevati tende a diminuire mentre impostandolo a valori bassi tende ad aumentare, infatti abbassando stall al 50% inizio ad avere delle belle oscillazioni alari quasi come alcuni modelli veri. Il problema è che a me personalmente verrebbe da fare il contrario in questa regolazione ovvero impostare stall a 0 per avere bassa tendenza allo stallo e 200% per avere un'altissima tendenza allo stallo. Tant'è che i modelli acro performace sono tutti con stall a 0 (almeno i 4/5 che ho visto). Non vorrei che un bug abbia invertito il modo di agire di questa regolazione. Se qualcuno fa delle altre prove per confermare o smentire queste mie impressioni lo ringrazio. Saluti |
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Anch'io son tornato alla 4:o: |
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