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| User Data registr.: 15-01-2012 Residenza: Torino
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| Problema con giroscopio GP750
Ciao a tutti, Dato che è la prima volta che scrivo (dopo molti mesi di letture e studio di vari topic!) per chiedere un Vostro parere mi presento... mi chiamo Maurizio e da circa 3 mesi ho fatto il passaggio da automodelli rc ad elicotteri rc ![]() Vi descrivo brevemente i miei modelli: T-Rex 450 Sport V1, tutto come da scatola a parte l'ESC che è Hyperion ATLAS (l'originale è durato circa 10 scariche... poi è andato letteralmente in fumo... e notare che io per ora faccio praticamente solo hovering in quanto neofita totale!); come RX monta una Hitec Optima 7 con telemetria completa T-Rex 250 Super Combo (scatola gialla), tutto come da scatola con anche lui RX Optima 7, finito di assemblare ieri... mai ancora staccato i pattini da terra! Come TX ho una Hitec Aurora 9 che vive connessa al cavo per il sim Phoenix V3 (santo subito ).Ma veniamo al mio problema: come scritto poco fa, ieri ho concluso l'assemblaggio del rexino 250... sistemati i servi del piatto, regolate le escursioni, fatto le curve del passo e del gas come da manuale, regolato il tirante della coda e programmato il giro in questo modo: Frame rate 1520us (lucetta verde) Tipo servo DS (lucetta verde) Reverse (lucetta rossa) Impostati i limiti sx-dx (lucetta verde) Delay per heli piccoli (lucetta rossa) Sulla radio il subtrim relativo alla coda è pari a 0 e le escursioni sono 100% sia a sx che a dx... Fatto ciò lo provo...e per fare ciò uso una basetta autocostruita formata da due piastre forate al centro con in mezzo un grosso cuscinetto... in modo che l'eli appoggiato sulla piastra superiore sia libero di ruotare come pare e piace mentre la piastra inferiore è appogiata a terra (aggeggio usato con successo per settare la coda del 450)... il test ovviamente senza pale al rotore ;) Il risultato del test, dopo aver impostato il gain al 68%, è positivo, tutto funziona e la coda si comporta benissimo! Il problema è sorto questa mattina, quando rimontate le pale principali volevo testare in hovering il piccolino: il giro non compensa più alcun movimento, come se non ci fosse e sia in normal che in avcs! La cosa curiosa è che muovendo lo stick sulla TX il servo lavora, tornando al centro in normal e restando dove lo lascio in avcs... Ho provato anche cambiando RX, usando una Minima 6E... creando un nuovo modello sulla TX... niente da fare, il giro non vuole fare minimanente il suo lavoro ![]() La programmazione del giro è ok, ho verificato i colori delle impostazioni... e le lucetta rossa/verde della modalità lavora correttamente in base all'impostazione che do da TX... Grazie in anticipo per chi avesse qualche idea su come risolvere la cosa! |
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