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[quote=Ali4342;2530700] Citazione:
Se vuoi verficare se l'ha preso ti riconnetti e leggi i valori, ma è così. | |
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| User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
Messaggi: 1.389
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[QUOTE=Bobo67;2531445] Citazione:
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| User Data registr.: 30-06-2007 Residenza: FIRENZE
Messaggi: 1.389
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[QUOTE=Ali4342;2535927] Citazione:
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| User |
[quote=Ali4342;2535927] Citazione:
Se il servo compensa come gyro è per forza in grado di gestire il revomix, devi giocare coi parametri, ed occhio anche al "normal/inverted"... ![]() Ovviamente la funzione va abilitata solo se il problema è rilevabile. Speriamo il team BeastX la precompensi automaticamente via software in futuro, del resto le variazioni di passo il BX le rileva quando muoviamo lo stick, quindi se riesce a rilevare le variazioni della coda (certo che si, dal valore che l'apposito sensore gli invia) il revomix si potrebbe automatizzare del tutto. Il 50% della stabilità di questi sistemi è tutto software, l'hardware bene o male si equivale (sensori e microprocessore), a parte alcune eccezioni tipo lo Skookum, che monta anche 3 accelerometri. Ultima modifica di Bobo67 : 12 aprile 11 alle ore 21:13 | |
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[quote=Ali4342;2535927] Citazione:
Ho tribolato molto ad aver ragione di un'insolita instabilità su tutti e tre gli assi, ma mi sono perso parecchio principalmente sulla coda non accorgendomi che il problema era più generale. In pratica, l'unico modo per diminuire quasi a zero gli sbacchettamente senza ridurre drasticamente il gain del gyro era quello di montare l'uniball molto vicino all'asse della squadretta. Così facendo però, da un lato non raggiungevo neanche il fine corsa e la coda non teneva bene nei colpi di collettivo, neanche con revo-mix sul MB impostato a 25/50. Per fartela breve, dopo aver ricercato ogni minima causa di vibrazione sono intervenuto sul pad. Utilizzavo quello in gel della Kyosho col MB appeso a testa in giù. Ho montato quello originale più rigido, quello col buco al centro. Mi sono subito accorto che le oscillazioni sul ciclico erano sparite, al punto che ho potuto aumentare il gain del ciclico e della coda, ma il problema degli scodamenti nei coll. punch rimaneva. Allora ho cambiato la posizione dell'uniball del servo di coda portandolo un po' più esterno sulla squadretta. Rifatto il setup (questa volta con i fine corsa pieni), ho dovuto diminuire un po' il gain per evitare lo sbacchettamento. Messo a posto il gyro di coda, ora con revo-mix 20/40 la coda è una spada. Se con il revo-mix non riesci a ridurre in nessun modo lo scodamento, potresti aver bisogno di ridurre la corsa del servo in modo da avere tempi di reazione più brevi, a patto che poi tu non sia costretto a ridurre troppo il gain per evitare sbacchettamenti. Più che le squadrette a 1 o più braccia, possono essere utili le squadrette a piatto circolare, dove puoi sperimentare fori a distanze alternative per rifinire al massimo il setup. Io ho fatto così. L'altra via è quella di montare un servo di coda di qualità, veloce e potente. | |
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Buone notizie: sembra che il Team di BeastX stia lavorando per implementare nel futuro firmware un algoritmo che diminuirà la sensibilità del Microbeast alle vibrazioni "dannose", oltre ad introdurre alcune interessanti novità. Appena avrò notizie più precise e dettagliate le riporterò qui .Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) |
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Egidio, gli giri tu il link? ![]() Scherzi a parte, tirare fuori una lettura affidabile dalle piattaforme inerziali (giroscopi, accelerometri o combinazioni di entrambi) non è per niente facile. Probabilmente è ancora un punto debole del MB, e ci costringe a pistolare con spugnette, fascette e quant'altro. Speriamo che ci siano presto novità, anche per quanto riguarda la possibilità di dumpare e ricaricare i settaggi
__________________ Esito delle analisi del sangue: ho il polistirolo alto Ultima modifica di GentlemanRider : 22 aprile 11 alle ore 14:44 |
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Ciao, Egidio
__________________ "Quanto più ci innalziamo, tanto più piccoli sembriamo a quelli che non possono volare" (F. N.) | |
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Le microvibrazioni, come ho già scritto molte volte, si eliminano tranquillamente via software, speriamo solo che l'algoritmo non lo renda sordo... Ma il backup e restore dei setting (dump completo) con l'interfaccia USB sarebbe ora che l'implementassero! ![]() Ultima modifica di Bobo67 : 22 aprile 11 alle ore 20:39 |
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| User Data registr.: 20-06-2007 Residenza: dintorni di Venezia
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__________________ 2x Prôtos Carbon Stretch FBL:MKS9660 / MKS9670 + BEASTX detti "i gemelli" ![]() Acrobat Shark FBL +BEASTX detto "Emmenthal / Mucca" | |
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