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Grazie Aduken per i files , hai dato un occhi a quello che ho realizzato io? Avrei implementato un sistema di regolazione della tensione a trazione con due viti , ti pare una cavolata? Grazie |
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Al massimo una regolata ogni morte di papa :asd: P.s.: come l'hai fatto tu occorre un botto di supporto per stamparlo, cosa che si cerca di evitare come la peste :wink: |
Sto provando a stampare il tuo , come mai non hai messo le alette laterali di fissaggio sul supporto motore? |
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A me torna 845 mm di loop , ho trovato questa da 848mm ti torna come misura? Altra cosa : l'escursione del motore è di 15 mm , quindi dovrebbe tollerare cinghie con +/- di 30 mm giusto? Come mai dice che la 800 mm va bene per distanze fra le barre fra 355 e 375 che quindi distano 20 mm ? Margine di sicurezza? Grazie Andrea |
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ormai non riuscirei piu a stare senza laser.....ma l idea di trovare progetti con la quale puoi costruirti tu quello che ti serve è affascinante.... |
Ho rifatto i conti per la cinghia chiusa e dovrebbe venire fuori circa 925mm tu come ti sei regolato , hai fatto il conto sul cad o l'hai comprata una volta montato il tutto misurando l'effettiva lunghezza? |
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925 mi sembrano un'esagerazione visto che hai 3cm in più dei larghezza rispetto alla mia... Con una cinghia da 830mm dovresti andare bene... Citazione:
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D BOT aiutino Ciao ragazzi, che bello vedere che qualcuno del Barone ha costruito la DBot...:D Ho terminato la costruzione e sto facendo delle prove prima di "chiudere" i fili... Ho testato l'estrusore, il piatto e i motori della Z e dell'estrusore e funziona, purtroppo ho dei problemi con i motori X ed Y che non vogliono sapere di funzionare.... Se faccio qualsiasi movimento con Repetier il motore a Sx che dovrebbe essere il motore X resta bloccato, mentre il dx che dovrebbe essere il Y è libero. Nessuno dei due vuole saperne di girare... Ho provato ad invertire i driver, a sostituirli e anche a collegare i due motori al posto della Z per vedere se erano guasti, ma funzionano... Non capisco dove sbaglio...mi aiutate x favore? Sono mesi che ci lavoro per costruirla...:( La scheda è la Ramps con display... grazie.... |
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Ciao Alex |
Ciao Alevilla grazie del riscontro. Uso repetier x adesso. Per il firmware te lo posso anche inviare ma è quello originale che si trova nei file di Thingiverse. Ho solo decommentato la riga del display, poi ho ricompilato tutto inserendo la libreria U8glib e con arduino 1.0.6 (l'unico che nn dà errori nella compilazione) ho caricato su ramps... Non ho avuto nessun messaggio di errore. Se nn ci sono altre idee proverò a cambiare la ramps visto che ne ho una di "scorta" e vediamo se ottengo gli stessi risultati... |
spauda01 Citazione:
Monto scheda Ramps 1.4 + Ardunio Mega + LCD 12864 e driver DRV8825. Attenzione che a me sono arrivati i driver completamente starati. Tre avevano una Vref di 1,8V e altri due quasi a zero. A me deve ancora arrivare il piatto caldo quindi non l'ho ancora testato sotto quel punto di vista, ma il resto funziona. Ciao Alex |
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Non ho mai usato il firmware Repetir, nn saprei neanche che differenze ci sono. Se ti va di inviarmi ti mando un pm con il mio indirizzo ti ringrazio, nel frattempo me lo studio su internet. I driver li ho calibrati a circa 0.55V. Nei prox giorni cambio la ramps e vedo che succede.. Grazie |
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ciao Alex |
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drv8825 starati? sorge un dubbio,devo controllare. come si tarano? grazie. |
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I miei motori sopportano 2 A quindi in linea teorica potrei settare la Vref a 1 V. Per sicurezza l'ho settata a 0.8V. Settarla è una cavolata, basta un tester e un cacciavitino abbastanza piccolo che possa entrare nel potenziometro del DRV. Alimenti la scheda a 12V e misuri la Vref mettendo il puntale nero del tester a massa e il rosso lo cacci dentro al potenziometro. Rilevi la Vref e fai i dovuti aggiustamenti. Non serve tanto, basta 1/8 di giro per volta, anche meno. Attenzione che se si ha il cacciavite in metallo, bisogna agire sul potenziomentro DOPO aver staccato l'alimentazione della scheda. Non chiedetemi perché, c'è chi dice che la punta metallica potrebbe fare corto, altri dicono che anche con il cacciavite ceramico o plastico non bisogna comunque fare aggiustamenti sotto tensione. Al di là della motivazione ho preferito fare tutto senza tensione....:fiu::fiu: Ciao Alex |
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Io lo faccio in tensione, con un poco di accortezza. |
sempre fatto in tensione, puntale del tester con pinzettina sul cacciavite, cacciavite manico di plastica. Mai avuto un problema. Citazione:
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Ciao Alex PS: sei riuscito a mettere in piedi la stampante? |
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Nel caso sarai il primo a saperlo.....promesso !!:lol::lol: |
1 Allegato/i Allora grazie a Alevilla dell'aiuto, alla fine era la scheda ramps. Ho cambiato con un'altra che avevo di scorta (ho due di tutto.. :P) e funziona alla grande. Non ho capito il motivo, comunque già rispedita al fornitore per il rimborso... Ho modificato il configuration.h del marlin per adattare il piano, in quanto come vedete la superficie di lavoro è fatta da due piani mk2 per cui ho 210x430 di piano utile, meno qualcosina di sicurezza.. Ho usato due trasformatori, uno per la Ramps ed uno separato per l'heatbed comandato dal solito relè ssr a stato solido... Qui ho fatto l'errore di prenderne uno con uscita per alternata, mentre ci vuole quello per continua, ma quello giusto è già in viaggio.. Per l'alimentatore ne ho provato uno da 30A con ventola, solo che il rumore della stessa è insopportabile, per cui avendo un pò di trasfo a disposizione ne ho messi due, non c'è sulla foto quello dell'heatbed in quanto l'ho tolto dopo i test... Altra particolarità è che ho usato il profilo VSlot solo per le parti in cui si muovono i carrelli (barre nere) Il resto è profilo standard (barre color alluminio) Il risparmio monetario ottenuto è considerevole...poi si sà, gusti son gusti...B) Adesso comincio a sistemare l'impianto elettrico.... Qualcuno ha inserito l'autolevel sul piano? Ps x Alevilla: grazie del file, ci guardo.... |
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ma la colpa era del montaggio delle barre filettate non perfettamente verticali. quindi ora devo controllare questa taratura. Citazione:
ciao ps.i motori devono essere in tiro non a riposo,giusto? |
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Ciao Alex Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk |
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Io sto usando un alimentatore da computer da 28A, molto più stabile nella corrente emessa.... inoltre, avendo la ventola da 120 mm, è estremamente silenzioso :o Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk |
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Penso ci hai fatto le solite modifiche per "trasformarlo" in un alimentatore da banco...è un pò grosso ma sicuramente efficace.. Sul piano a 220 ho qualche perplessità nell'avere il 220 che gira....^_^ |
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Appena Aduken risponde al mio mp.....partirò !! |
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