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Tiber1979 17 luglio 13 15:29

Citazione:

Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 3868422)
Si...sui parametri della seconda schermata... ma sul "setting display" rimangono fissi!!:o: :dunno: o forse si muovono dalla radio quando vario i parametri dello swash mix ?? ...tocca provare..

aaa ok , adesso ho capito ! Cmq in quella schermata credo siano più intesi come una sorta di EPA !! Ma alla fine l'unica cosa che controllo in quel menù è il delay della coda ! :fiu:

daviderobbi 18 luglio 13 10:01

Citazione:

Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 3868247)
News! Affinando il setup...
-> Ho messo l'elevetor e aileron travel limit uguali[molto bassi devo dire...10!:shutup:]e il piatto migliora la simmetria sotto il pollice:approved:
sembra che compare il felpato...

L'Hai messo a 10?? Ma non si addormenta il modello così?

§ Il rudder delay command...è per attenuare lo sbacchettamento quando diamo tutta
coda e la arrestiamo tutta d'un colpo...l'ho aumentato fino a una 90ina...per
muovere il parametro bisogna destreggiarsi tra la quantità di rudder stick e poi
ripremere il pulasntino sul 3GX per confermare...Ho notato che in volo alzare questo
valore migliora di molto la comodità della coda...diventa più sfumata!o almeno sembra!:o:

Molto interessante! Il delay ho sempre pensato che dovesse essere portato a zero... sul mio miniprotos in alcune stoppate mi sbacchetta di brutto e ci sbatto la testa da settimane, mi sa che mi hai risolto un problema :lol: Grazie!!

G.Roberto 18 luglio 13 16:55

Citazione:

Originalmente inviato da daviderobbi (Messaggio 3869523)
L'Hai messo a 10?? Ma non si addormenta il modello così?
Molto interessante! Il delay ho sempre pensato che dovesse essere portato a zero... sul mio miniprotos in alcune stoppate mi sbacchetta di brutto e ci sbatto la testa da settimane, mi sa che mi hai risolto un problema :lol: Grazie!!

Hei di nulla!!:D ci si dà una mano!
Ho rifatto il setup e sono riuscito a portarlo a 15...sempre pochino...ma se aumento, le squadrette dei 2 servi davanti mi arrivano a sbattere sul loro rispettivo servo e si deformano,questo quando sono tutto negativo e muovo parecchio il ciclico...domani lo provo in volo vedo come và....oggi solo hovering in giardino per vedere che funge tutto :o:

daviderobbi 18 luglio 13 22:08

Citazione:

Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 3870249)
Hei di nulla!!:D ci si dà una mano!
Ho rifatto il setup e sono riuscito a portarlo a 15...sempre pochino...ma se aumento, le squadrette dei 2 servi davanti mi arrivano a sbattere sul loro rispettivo servo e si deformano,questo quando sono tutto negativo e muovo parecchio il ciclico...domani lo provo in volo vedo come và....oggi solo hovering in giardino per vedere che funge tutto :o:

Io li ho a lasciati di default a 70 :blink: e in effetti va ben oltre i limiti meccanici, ma credo che in volo questo non avvenga, li ho così anche sull'x5 e non ho problemi in volo... Abbassando i travel limit come si comporta il modello??

G.Roberto 18 luglio 13 23:08

Citazione:

Originalmente inviato da daviderobbi (Messaggio 3870726)
Io li ho a lasciati di default a 70 :blink: e in effetti va ben oltre i limiti meccanici, ma credo che in volo questo non avvenga, li ho così anche sull'x5 e non ho problemi in volo... Abbassando i travel limit come si comporta il modello??

Prima li avevo a 50 e 44...poi li ho messi tutti e due a 10 e ci ho fatto 5 lipo...ho notato un miglioramento ulteriore nel mix del piatto ma non ho notato un decremento dell'agilità...e se lo avessi stò ancora a 74 di flip rate...non credo che metterò mai 100!! :D Quindi,per la mia piccola esperienza posso dire che conviene mettere i 2 travel limit uguali! Il software del mikado non mi sembra abbia la possibilità di settare i limiti.:shutup:

G.Roberto 19 luglio 13 13:15

Report news:
alzato flight condition control da 60 a 70! il mix del piatto diventa sempre meno squadrato ma aumenta la velocità a centro stick..quindi alzato da 3 a 4 anche l'esponenziale del ciclico! ...finalmente primo cerchio in piroettato reverse non serenissimo ma ci si riesce!...c'è da smanettare e migliorare ancora...:ph34r:
Verificato agilità,che non è cambiata dopo aver messo a 15 i travel limit!
Verificato che il delay migliora il rateo piroetta [secondo me:wacko:] ma non il discorso della sbacchettata finale...:mumble:[muso a sinistra inchioda bene , muso a destra sbacchettata più lenta:mellow:]

daviderobbi 21 luglio 13 16:56

Citazione:

Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 3871443)
Report news:
alzato flight condition control da 60 a 70! il mix del piatto diventa sempre meno squadrato ma aumenta la velocità a centro stick..quindi alzato da 3 a 4 anche l'esponenziale del ciclico! ...finalmente primo cerchio in piroettato reverse non serenissimo ma ci si riesce!...c'è da smanettare e migliorare ancora...:ph34r:
Verificato agilità,che non è cambiata dopo aver messo a 15 i travel limit!
Verificato che il delay migliora il rateo piroetta [secondo me:wacko:] ma non il discorso della sbacchettata finale...:mumble:[muso a sinistra inchioda bene , muso a destra sbacchettata più lenta:mellow:]

e a quanto lo metti il delay?

G.Roberto 21 luglio 13 23:26

Citazione:

Originalmente inviato da daviderobbi (Messaggio 3873854)
e a quanto lo metti il delay?

L'ho alzato a 94...rimane più confortevole il rateo di coda...ma la sbacchettata rimane [più lenta ]se ruoto il muso a destra e poi inchiodo! :huh:

Tiber1979 22 luglio 13 10:01

Citazione:

Originalmente inviato da G.Roberto (Messaggio 3874254)
L'ho alzato a 94...rimane più confortevole il rateo di coda...ma la sbacchettata rimane [più lenta ]se ruoto il muso a destra e poi inchiodo! :huh:

il delay della coda a 94 ???? :blink:

G.Roberto 22 luglio 13 10:35

Citazione:

Originalmente inviato da Tiber1979 (Messaggio 3874517)
il delay della coda a 94 ???? :blink:

Sulle istruzioni cartacee c'è scritto che led verde va bene per eli dal 500 in su e led rosso dal 450 in giù!
E poi c'è scritto:
The delay function is utilized when slower rudder servo causes tail hunting [wagging].This can be observed after a hovering piruette comes to a stop. If tail hunting occours, gradually increase Delay value to eliminate it. For best performance , Delay value should be kept as low as possible without tail hunting.
Google traduttore :
La funzione di ritardo viene utilizzato quando più lento timone servo di coda provoca caccia [scodinzolante]. Ciò può essere osservato dopo una piruette in hovering si ferma. Se si verifica caccia coda, aumentare gradualmente il valore di ritardo per eliminarla. Per ottenere le migliori prestazioni, il valore di ritardo deve essere mantenuto il più basso possibile, senza caccia coda.

Però dovrei alzarla ancora di più secondo quanto scritto.. :shutup: ...ma da 40...a 94 non ho notato miglioramenti negli stop ...ma solo sul rateo più omogeneo e comodo...almeno per me:wacko:


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