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Vecchio 15 novembre 16, 21:06   #2 (permalink)  Top
magu
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Originalmente inviato da upgrade Visualizza messaggio
Ciao a tutti, ho rimesso in efficenza il mio seawolf della robbe. Provandolo nuovamente, se vado un pò più veloce, tende ad appruarsi, ad immergersi anche provando a trimmare i timoni orizzontali anteriori e posteriori sono costretto a continue correzioni. Questo problema l'ha sempre avuto anche da nuovo. Praticamente oltre una certa velocità devo tenere i timoni a salire. Pensavo di utilizzare uno stabilizzatore di volo da aerei per risolvere questo problema, questo qua:
https://hobbyking.com/it_it/turnigy-...raft-gyro.html
a cui collegare i soli timoni orizzontali. Che dite funzionerà?
Ciao, he mio parere che non la cosa funzioni, giroscopi e sistemi simili sono già stati provati sugli scafi, i risultati si sono rilevati negativi, forse dovuto dal fatto che l'imput di correzzione viene dato quando il modello è già in assetto da correggere...troppo tardi visto che tra il pelo dell'acqua e l'inabissarsi ci sono pochi centimetri.
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Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
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