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Allora, oggi ho fatto alcune prove, purtroppo una sola scarica causa pioggia.
Ho portato il delay a 75 e sendibilità a 65 ed l'effetto rimbalzo è minore.
Se porto la sensibilità a 70 inizia a sbachettare.
Sinceramente non so a quanti giri motore sto, posso solo dire che la sensazione è che la coda reagisce molto velocemente al comando, nel senso che quando muovo lo stick vedo la coda schizzare.
il motore è un twist37 con pignone da 15 e la curva motore sta a 85.
Se dò tutto passo la coda sta ferma.
Questo piccolo effetto rimbalzo, non è un gran problema ma se riesco ad eliminarlo meglio.
Vorrei quasi provare a spostare l'astina di comando sul foro più esterno della squadretta servo (ora sta al centro) così dovrei avere la stessa risposto con meno corsa servo e quindi dovrebbe reagire più tempestivamente.
Correggetemi se sto dicendo cavolate.
Tenete presente che queste prove le sto eseguendo in hovering e senza vento.
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