ecco le news 5.0.4 PROEDITION AttitudeControl Now you can use Boost Pitch also in 3D-Mode and Rescue Bailout mode without(!) pitch. So the heli will get a short lift when the heli is leveled but then you will regain pitch control immediately. http://wiki.beastx.com/index.php/Hel...28changelog.29 |
ciao a tutti, scrivo per chiedere aiuto su un problema che ho con il Microbeast V 2.0 e la mia trasmittente Futaba T6K. Uso una ricevente FrSky Delta (in S-FHSS). Il problema sta nel settaggio del canale del giroscopio. Facendola breve, non riesco a dare valori diversi se non procedendo in questo modo. Devo impostare il valore della radio sul 100% e poi andare ad abbassare l'endpoint (inferiore o superiore a seconda che sia AVCS o Normal). Direte voi imposta i limiti finché non si spostano le luci poi assegna valori intermedi... Ebbene no! Se metto un valore diverso da 100% non funziona. Capite che diventa scomodissimo perché il valore del giro può dover essere variato e vorrei avere sulla radio la possibilità' di assegnare i valori allo switch ma cosi' e' impossibile. Prima di buttare via la centralina e passare ad altro, vi chiedo se avete idee diverse per risolvere. :unsure: |
Citazione:
Io proverei a fare l'upgrade all'ultima versione.. |
Citazione:
|
Problema beccheggio goblin 700 Ciao a tutti, non riesco a risolvere un problema di beccheggio della coda del mio goblin 700 competition. Honun beastx v.3. Praticamente la coda fa piccoli scatti in su e giu’. Lo fa più che altro in hovering. Ho provato a calare la sensibilità del gyro ...ma niente. Ho provato anche ad diminuire il trimmer 1 e aumentare il 2. Avete qualche suggerimento? Grazie |
Sei a posto con i bilanciamenti? Solitamente i beccheggi della coda sono dovuti a problemi meccanici della coda. Così ho letto e sperimentato di persona. Il gyro con i movimenti su e giù c'entra poco. |
Si i bilanciamenti sono ok....ho calato ancora un po’ la sensibilità ed è migliorata la situazione anchecse non è proprio inchiodatissima... |
Buongiorno a tutti! Ho riscontrato una probabile anomalia. Ho un Trex 550, testa tripala align, montato in fusoliera AS350 (faccio riproduzioni), con radio Spektrum DX9 e Microbeast v03, e mi sono accorto dopo alcuni voli (a bassissima velocità) che passando da modo di volo normale a modo 1, o modo 2, il piatto ciclico mantiene la perfetta perpendicolarità sugli assi, muovendosi secondo le curve di passo preimpostate, ma se vado su Hold (Autorotazione) il piatto mi si inclina vistosamente in avanti. Premetto che il servo ELE (quello posteriore all'albero del rotore) quando ho settato ll punto G del Microbeast per ottenere la squadreatta a 90° ho dovuto correggere il centraggio, come indicato dal manuale del MB. In tutte le altre situazioni il piatto si comporta normalmente. Quale potrebbe essere la causa di questo comportamento? |
Problema risolto! devo inavvertitamente aver modificato qualche parametro sulla trasmittente. Ho rifatto, su consiglio di un amico, le impostazioni come se fosse un nuovo modello, reinserendo i parametri precedentemente inseriti e il piatto ha ripreso a funzionare perfettamente in tutte le modalità! |
Ciao a tutti, spero qualcuno mi possa aiutare. Ho comprato un Beastx usato e ora vorrei aggiornarlo, ma il programma mi dice che è registrato ad un altro utente e non mi fa procedere ... qualche suggerimento ?? Grazie Marco |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:13. |
Basato su: vBulletin versione 3.8.11
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
E' vietata la riproduzione, anche solo in parte, di contenuti e grafica. Copyright 1998/2019 - K-Bits P.I. 09395831002