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Un mese fa,problemi simili,era difettoso il brain 2 e il negozio me l'ha sostituito.sei sicuro di aver specificato nel setup,il senso di rotazione del rotore principale? |
Si Oscar guarda ho avuto la prova del nove... stanotte alle 2 ho finito di montare un altra brain 2 ricomprata Nuova di Pacca!! E l'elicottero funziona perfettamente con queste impostazioni CODA FERMISSIMA E PRECISA Nnei movimenti richiesti . Grazie del tuo intervento e tua testimonianza ...lo so che statisticamente potevo aver benissimo TORTO ... Difatti questa rispesa di un altra centralina era l'ultimo mio disperato tentativo x volare ... Se continuavo ancora a cercare cose che non esistono finiva la stagione buona ... E buonanotte al secchio Poi se invece non funzionava neanche questa, allora approfondivo ancora più a fondo dopo aver ammesso di essere un c********e |
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pensa che il mio (nuovo) ,montato su un Goblin Nitro ,dopo qualche hovering per il setup del modello, col motore al minimo, reagiva ad ogni scoppio con una scrollata del piatto ciclico!! mi è andata di lusso che il guasto è capitato a terra, e ancora più di lusso che il negoziante sia riuscito a farmelo cambiare dalla MSH! ho idea che ne sia uscita una serie difettosa. fattelo rimborsare. ciao |
Anche io penso che ne sia uscito uno stock fallato .... Ma la mia non ha mai funzionato ora la ha in visione un rappresentante msh che la controllerà e poi se è difettosa me la sostituisce e spedisce ... Io ora me la sono ricomprata senza bluetooth x paura di avere una dalla stessa partita e funziona benissimo come un altra che avevo gia non BT ....quella sospetta era con BT .... Tanto x farmi una statistica Anche la tua Oscar era BT? Ciauuuuu |
no, la mia non era BT quindi non è quella versione in particolare ad avere problemi. |
Ciao ragazzi, vedo anch'io ora questa discussione... anch'io ho preso da poco un Brain2 BT (un mese fa circa pure io) da mettere su un oxy3 nuovo di pacca, montato da me (non è il mio primo eli) e sto combattendo con la coda. Dopo un primo tentativo ho fatto il reset della centralina e reiniziato daccapo, dopo anche aver fatto una revisione alla coda con pitch slider un po duretto. Oggi ho testato di nuovo e va molto meglio ma comunque non riesco a fermarla del tutto. I valori li ho lasciati di default e ho lavorato solo su P (tramite il gain della radio). Sarò una pippa io. Ne ho già un altra identica che mi hanno già sostituito in garanzia, in quanto dava nei log una marea di Sensor out of range e la tensione dei servi a 17 e fischia volt (con 3s mi pare impossibile.) Comunque l'assistenza MSH è impeccabile: ho contattato direttamente loro tramite sito, mi hanno ricontattato e tempo una settimana avevo la centralina sostituita. Ce l'ho montata sull'Assault 450 (corto) e va benissimo...non mi ricordo di aver combattuto tanto per fermare la coda nonostante che la meccanica dell'Assault non ha nulla a che vedere con quella dell'Oxy infinitamente più precisa e senza laschi. Spero di non avere problemi neanch'io con questa nuova. Forse un mese fa la luna era storta???:shutup: Cmq Panino tienici aggiornati sulla sostituzione |
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1 Allegato/i buon giorno a tutti .... anche se so che questo non è il posto adatto per il modello specifico del trex dominator 450 6s vi mando il mio file di configurazione ...... modello combo , pale da 360 mm, esc align , servi align ( combo ) , brain V2 ,satelliti spektrum , DX6 G2 ,batterie align 6s 1250 mah. collettivo +/- 12 gradi ciclico 8 gradi |
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- La versione sia del firmware che del software usati non è l'ultima (attuale: 3.1.010). - I timer indicano che l'unità ha già volato per "almeno" 14 ore e mezzo (900 minuti). Non sembra quindi plausibile che il problema ci fosse fin dall'inizio ma che sia comparso solo recentemente dopo numerose ore di volo. Con una durata media di 4 minuti a volo vuol dire che il modello ha già fatto ben 225 voli. Se l'unità non è stata acquistata "usata", potrebbe quindi essere un problema meccanico causato dall'usura di un componente, dall'allentamento di un serraggio o da una caduta. - Il Rescue risulta attivato sia sul canale AUX, sia sul Setup 1 e anche sul setup 3. Meglio avere una sola posizione invece di tre dove viene attivato il Rescue per evitare accensioni dell'unità con rescue attivo o attivazioni indesiderate durante il volo. - I valori di corsa positiva e di corsa negativa per il servo di coda risultano bassi per un servocomando da 1520uS (andrebbero bene su un servocomando da 760uS). Ciò causa una bassa risoluzione del servocomando di coda che potrà ruotare solo per meno della metà della sua escursione massima. Il problema è causato da guadagno meccanico elevato che costringe ad usare un guadagno software da parte del Brain2 molto basso per evitare l'innescarsi di oscillazioni. Meglio portare l'unibal della squadretta del servocomando di coda in un foro più all'interno della squadretta e poi rifare i limiti. In questo modo il guadagno meccanico di coda risulterà più corretto consentirà di sfruttare meglio la risoluzione massima del servocomando di coda con minor granulosità e il Brain2 potrà lavorare in range di guadagno software più corretto. |
E io ti ringrazio tanto :modelrc: io nel frattempo la nuoca l'ho passata dal t rex al gaui (settaggi diversi ovviamente) senza problemi , appena torna l'altra faccio un check , comunque e vero quei parametri erano su un hely usato ma la centralina è nuova :P ciauuuuu |
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