annuncio

Comprimi
Ancora nessun annuncio.

Troppe vibrazioni!

Comprimi
X
  • Filtro
  • Ora
  • Visualizza
Elimina tutto
nuovi messaggi

  • Troppe vibrazioni!

    Ho di recente acquistato il seguente oggetto da ebay

    Frame: Hobbyking SK450
    Motori: NTM Prop Drive 28-36 750KV / 265W
    Esc: Multistar 30Amp

    Il tempo di configurare la KK2.1 1.5 ( non ho modificato molto i valori p.gain i.gain etc )
    Self mode ON

    come si alza da mezzometro comincia a vibrare al punto da diventare ingestibile ... e non parlo di "semplici vibrazioni" si inclinano proprio i bracci da ogni lato....

    Inizialmente ero partito con delle eliche da 8pollici per poi finire con quelle da 10pollici senza grossi cambiamenti

    Come batteria ho usato una 3s 2200 35c

    Il mio dubbio riguarda i motori



    è normale che l'albero motore esca da "entrambi i lati"? Non mi sembra normale

    Voi che dite?

    N.B: Tempo fa avevo montato 1 altro Frame SK450 con motori relativamente più snelli... ( classici ambrati ) e non vi era alcuna vibrazione

  • #2
    Gli esc hanno fw simonk?
    Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!

    In Cina, il problema è sempre in Cina

    Commenta


    • #3
      Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggio
      Gli esc hanno fw simonk?
      no sono dei classici multistar

      Commenta


      • #4
        Smantetta con i pid, la storia sta tutta li...

        Commenta


        • #5
          Metti fw e risolvi
          Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!

          In Cina, il problema è sempre in Cina

          Commenta


          • #6
            Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggio
            Smantetta con i pid, la storia sta tutta li...
            Saresti cosi gentile da passarmi qualche config tanto per vedere se cambia qualcosa?

            è preferibile usare eliche da 8 o da 10?

            Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggio
            Metti fw e risolvi
            preferirei evitare anche xkè c'è un rischio non indifferente di buttare gli esc ( in particolare per chi non è esperto nel settore )

            Commenta


            • #7
              domandina banale: hai calibrato gli esc uno per uno o eventualmente con la procedura della kk2?
              Terrier 2.0 power by xerun 150A & leopard - Summit power by xerun 150A & toro - Ifly-4 mod by rabbit - S500 mod & VRBrain - Aerei vari

              Commenta


              • #8
                Originariamente inviato da athxp Visualizza il messaggio
                domandina banale: hai calibrato gli esc uno per uno o eventualmente con la procedura della kk2?
                certo è stata 1 delle prime cose che ho fatto

                anyway ho provato a mettere questi dati

                PI editor- Roll
                P Gain 75
                P Limit 50
                I Gain 40
                I limit 20 Pitch
                P Gain 75
                P Limit 50
                I Gain 40
                I limit 20 Yaw
                P Gain 75
                P Limit 20
                I Gain 30
                I limit 10

                -Stick scaling-
                Roll 15
                Pitch 15
                Yaw 15
                Motor 80

                -Self level-
                P Gain 75
                P Limit 40
                ACC trim roll 0
                ACC trim pitch 0

                ma sembra addirittura peggioraoto

                Commenta


                • #9
                  E da un bel po' che non uso la kk2, comunque ogni multi ha i sui pid, poi io la usavo su un quaddino microscopico, quindi inulti passarsi i valori, anche perché poi ora su ha il firmware per gli aerei....
                  In rete ci sono un sacco di guide per settare ad ok la scheda, anche video.

                  Ciao

                  Commenta

                  Sto operando...
                  X