Ciao a tutti,
tempo fa ho deciso di iniziare a costruire il mio quadricottero, non avendo molte esperienze in merito ho seguito il progetto sulla rivista elettronicaIn di giugno e luglio 2016.
La FlyControlBoard si basa su arduino mega,
dopo aver tutto l'occorrente ho assemblato tutto, ho calibrato gli esc caricando il software con la riga riguardo la calibrazione scommentata, ho fatto tutte le configurazioni e ricaricato il software con le adeguate configurazioni sulla scheda.
aperto multiwiiconf noto k alcuni motori dopo un po diminuscono di velocità, monto le eliche lo porto in giardino e provo a fare un primo volo, tutto sommato abbastanza bene, il drone si alza ma ho difficolta a controllarlo (destra sinistra avanti e indietro). dopo un po di prove brucio la ricevente, dopo un po do aver comprato un altra ricevente rimonto tutto ma il motore posteriore sinistro parte in ritado e se monto le eliche devo addirittura farlo ruotare inizialmente con le mani altrimenti resta fermo come se nn ce la facesse a girare. ho provato anche a calibrare l'esc singolarmente con stick gas al massimo ma niente parte sempre con qualche sec di ritardo e se metto l'elica non ruota se non lo spingo.
qualcuno ha seguito questo progetto?
ha avuto problemi del genere? com'è ha risolto?
come avete calibrato accellerometro magnetometro?
tempo fa ho deciso di iniziare a costruire il mio quadricottero, non avendo molte esperienze in merito ho seguito il progetto sulla rivista elettronicaIn di giugno e luglio 2016.
La FlyControlBoard si basa su arduino mega,
dopo aver tutto l'occorrente ho assemblato tutto, ho calibrato gli esc caricando il software con la riga riguardo la calibrazione scommentata, ho fatto tutte le configurazioni e ricaricato il software con le adeguate configurazioni sulla scheda.
aperto multiwiiconf noto k alcuni motori dopo un po diminuscono di velocità, monto le eliche lo porto in giardino e provo a fare un primo volo, tutto sommato abbastanza bene, il drone si alza ma ho difficolta a controllarlo (destra sinistra avanti e indietro). dopo un po di prove brucio la ricevente, dopo un po do aver comprato un altra ricevente rimonto tutto ma il motore posteriore sinistro parte in ritado e se monto le eliche devo addirittura farlo ruotare inizialmente con le mani altrimenti resta fermo come se nn ce la facesse a girare. ho provato anche a calibrare l'esc singolarmente con stick gas al massimo ma niente parte sempre con qualche sec di ritardo e se metto l'elica non ruota se non lo spingo.
qualcuno ha seguito questo progetto?
ha avuto problemi del genere? com'è ha risolto?
come avete calibrato accellerometro magnetometro?
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